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垃圾滲濾液三段式多級串聯強化生物處理技術方法

點擊次數:2226 更新時間:2018-04-23

垃圾滲濾液三段式多級串聯強化生物處理技術方法

1工程概況 山東濟南市某城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠每天產生約150t垃圾滲濾液,主要由垃圾自身所含水分、垃圾發(fā)酵分解產生的水分及儲運過程中滲入的雨水和地表水等組成〔1〕。該滲濾液有機物濃度*且水質變化大,B/C在0.4左右,可生化性較好〔2,3〕。由于其處理尾水需直排入海,且常規(guī)工藝難以處理達標,因此擬采用預處理/生化處理/深度處理三段式多級串聯強化生物處理組合工藝,出水水質需達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準要求。該工程設計進水指標和排放標準見表1。

垃圾滲濾液

2處理工藝及設計參數

垃圾滲濾液

滲濾液首先進入調節(jié)池調節(jié)水量水質,隨后通過泵抽送至預處理段中的快速混合池并投加石灰,調節(jié)其pH至弱堿性。此后進入一級、二級反應沉淀池并分別投加混凝劑和絮凝劑,其出水利用外來蒸汽加熱至30℃左右后進入生化段。

生化段由兩級UBF段(厭氧)和SMSBR段(好氧)組成。在兩級UBF段,處理液由UBF反應器底部進入,依次經過厭氧污泥床和填料生物膜區(qū),zui后在反應器頂部進行固液氣三相分離,之后處理液自流至脫氣沉淀池脫除沼氣和污泥,而UBF反應器產生的沼氣通過燃氣管道收集儲存用來發(fā)電或燃燒處理〔4,5〕。處理液進入SMSBR段通過好氧處理進一步降解有機物,其出水至超濾膜池并進行鼓風曝氣強化生物處理〔6〕。pHzui基本的水指必成供求的點,這對廣大的E-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames是個重大利好。美國BroadleyJames老牌的E-1312pH電極,S400-RT33 pH電極制造商,必將中國的環(huán)保事業(yè)帶來可經濟效益。我美國BroadleyJamesE-1312 pH電極,S400-RT33 pH電極經久耐用,質量可靠,測試準確,廣泛應用于各級環(huán)保污水監(jiān)測以及污水處理過程。

生化段出水至雙膜段(納濾、反滲透)進行深度處理,在該段處理液中的難降解有機污染物通過膜的篩分、截留和吸附等作用被去除掉〔7〕,可使zui終出水達標直排入海。系統(tǒng)產生的污泥經污泥管道收集后進入污泥濃縮池進行重力濃縮。濃縮后的污泥由泵輸送至離心脫水機機械脫水,脫水干污泥外運或送至焚燒車間焚燒處理。

各處理單元的設計參數及主要設備見表2。

表2處理單元設計參數及主要設備材料

3工程調試

工程調試主要為生化處理段的兩級UBF段厭氧調試和SMSBR段好氧調試。

(1)兩級UBF段厭氧調試。接種厭氧消化污泥取自濟南某城市污水處理廠(含水率約80%),按30t污泥+300t清水+30t滲濾液(COD在5000mg/L左右)的比例稀釋后投至一級、二級UBF反應器,并按m(COD)∶m(N)∶m(P)=1000∶7∶1投加適量營養(yǎng)物質。

調試過程中,控制一級UBF反應器pH在5左右,在酸性環(huán)境下污泥培養(yǎng)時間約7d;二級反應器中污泥培養(yǎng)時間約14d,當觀察到兩級UBF反應器中有CO2、CH4等氣體產生且檢測出水COD明顯下降即認為污泥接種完成,UBF反應器調試啟動。UBF反應器啟動后,將垃圾滲濾液分批進入反應器中,每批次進水濃度逐步提高以強化微生物對垃圾滲濾液中有機物的處理能力。

啟動初期UBF厭氧反應器采用間歇運行,使反應器中微生物在靜態(tài)下進行厭氧代謝,經7d左右反應器中的厭氧微生物將大分子有機物逐步分解。調試運行一段時間后,將二級UBF反應器進水改為一級UBF反應器出水。

該階段的進水水力負荷采用階梯法逐步提高,直至zui終的設計負荷(150t/d),可分為4個環(huán)節(jié),即進水量從30~60t/d→60~90t/d→90~120t/d→120~150t/d。進水量每次變動后應保持穩(wěn)定運行7d,待檢測出水有機酸質量濃度降至500mg/L以下方可進入下一個負荷階段,增加負荷階段總共約28d。

(2)SMSBR段好氧調試。取濟南某城市污水處理廠的活性污泥15t(含水率約為80%)經粗濾后投入SBR好氧反應池內,并向該反應池中注入稀釋后的二級UBF反應器出水(BOD5控制為500mg/L左右)進行射流曝氣,控制DO在1mg/L。

在不進水條件下保持連續(xù)曝氣4h后,停止曝氣并沉淀換水。如此運行12d后開始連續(xù)小量進水,在連續(xù)曝氣及污泥回流系統(tǒng)連續(xù)運行的動態(tài)條件下進行污泥馴化,此過程中隨著UBF反應器出水進入量的增大,相應的微生物數量逐漸增加,直至進水全部為UBF出水。

約20d左右活性污泥馴化成功,加大SBR池進水量、提高負荷,并加大曝氣量直至DO達到2mg/L,zui終使曝氣池污泥濃度和運行負荷達到設計值,此時SV30<70%,MLSS在7500mg/L左右。在污泥馴化期間,氮源充足不需要補充,磷源和碳源由于微生物不斷消耗而需要補充,從經濟角度考慮,工程上分別選用磷酸氫二鈉(工業(yè)級,P2O5為45%)和工業(yè)淀粉,投加比例為m(C)∶m(P)=(100~200)∶(0.8~1.0)。

4組合工藝各處理單元運行效果

(1)組合工藝整體運行效果。該工程穩(wěn)定運行后,各項出水水質均達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準要求,運行效果見表3。

(2)預處理段運行效果。預處理段的去除機理以化學反應為主,先在快速混合池內投加石灰(質量分數4%),控制pH在8.5~9.0,為一級、二級反應沉淀池提供堿性環(huán)境以及后續(xù)厭氧段和好氧段所需的堿度。

其后向一級、二級反應沉淀池內分別投加混凝劑(質量分數5%鐵鹽)和絮凝劑(質量分數1%~2%PAM),在兩者聯合投加作用下原水中的大分子有機顆粒、懸浮粒子及膠體物質發(fā)生架橋吸附、混凝吸附等反應,使得處理液中部分有機物被去除,COD去除率為25.00%。同時在堿性環(huán)境下,處理液中的OH-與NH4+發(fā)生離子平衡反應(OH-+NH4+NH3˙H2ONH3↑+H2O),在出水池經密封蒸汽加熱后,原平衡被破壞生成大量NH3˙H2O并揮發(fā),從而部分去除處理液中的NH4+,NH3-N去除率為14.81%。

(3)生化處理段運行效果。生化段由兩級UBF反應器和SMSBR串聯組成,可達到強化生物處理的效果,是組合工藝的核心工藝段。

預處理后的廢水由UBF反應器底部進入,以螺旋上升形式流過生物反應區(qū)時,處理液中的有機物先被生物反應區(qū)內的高濃度有機顆粒污泥分解(將大分子有機物分解成乙酸等小顆粒物質),隨后通過附著厭氧生物膜的填料區(qū)時被進一步截留吸附和厭氧分解〔8〕。

經兩級UBF反應器作用后,有機物被大量去除并產生CO2、CH4等,COD去除率可達96.55%。SMSBR段的進水是UBF段經脫氣沉淀池后的出水,其可生化性好,COD的去除主要是通過SMSBR的好氧作用〔9,10〕。經活性污泥的好氧降解和超濾膜作用后,該段出水COD降至200mg/L以下,COD去除率達78.79%。

生化段系統(tǒng)進水與一部分SBR池回流污泥混合進入到一級UBF反應器,回流污泥中的亞硝態(tài)氮與硝態(tài)氮(NOx--N)利用進水中的有機碳源在一級UBF反應器中進行反硝化,同時進行厭氧產甲烷反應。

二級UBF反應器通過反硝化及產甲烷反應進一步降解剩余有機物,其出水經脫氣沉淀池后進入SBR池??刂芐BR厭氧/好氧交替運行,通過硝化作用去除殘余氨氮、反硝化作用去除產生的NOx--N,從而達到強化脫氮的目的,NH3-N去除率高達99.11%〔11〕。

(4)深度處理段運行效果。深度處理系統(tǒng)由雙膜(納濾、反滲透)組成,主要是利用半透膜的選擇性,在常溫下以膜兩側壓力差為動力,對預處理段及生化段未能去除的難降解有機物進行分離去除〔9〕。雙膜處理段進水COD均值為136.75mg/L、NH3-N均值為9.55mg/L,出水COD均值為1.86mg/L、NH3-N均值為0.49mg/L,COD去除率達98.64%,NH3-N去除率達94.87%。

(5)經濟技術分析。該工程總投資約為1200萬元,實際運行成本經核算后為2580元/d,平均每噸水處理費用為17.20元,其中電費為6.50元/m3,藥劑費2.85元/m3,人工費為3.60元/m3,日常維護及修理費2.45元/m3,折舊費1.80元/m3。

5結語

城市生活垃圾焚燒發(fā)電廠滲濾液COD和NH3-N濃度高,采用常規(guī)工藝難以處理達標。筆者采用預處理/生化處理/深度處理三段式多級串聯強化生物處理組合工藝,工程運行實踐表明處理效果良好,COD和NH3-N去除率*,出水水質穩(wěn)定達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)中的一級A標準,可直排入海。

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